山東帶式壓濾機的結構特點。我們一起來了解一下。有些客戶會出現(xiàn)這樣的問題,帶式壓濾機在使用時壓不出泥了,那是什么原因呢?下面小編就為大家具體介紹一下: 1.進泥濃度低是主要原因 污泥濃度,常稱之為污泥含固率,污泥含固量低于1%,直接機械污泥脫水效果不理想,且絮凝劑需求增加。如濃度低于1%的生活污泥或粘性工業(yè)污泥進入帶式壓濾機會導致漏泥,壓不出泥,處理效率低。 傳統(tǒng)的做法是土建增加污泥濃縮池。 離心式污泥濃縮機很好的解決了這個問題,經污泥濃縮機濃縮后,污泥濃度可提高至3.5%-11%左右,非常適宜進入山東帶式壓濾機進行壓濾脫水工序,避免了因污泥濃度過低導致漏泥的情況。在一些污水量大、污泥含固量低的如生活污水得到了廣泛的應用。
2.污泥的絮凝效果不理想 帶式壓濾機對調質的依賴性更強。如果加藥量不足,調質效果不佳時,污泥中的毛細水不能轉化成游離水在重力區(qū)被脫去,因而由模形區(qū)進入低壓區(qū)的污泥仍呈流動性,無法擠壓。反之,如果加藥量太大,一是增大處理成本,更重要的是由于污泥粘性增大,極易造成濾帶被堵塞。對于城市污水混合污泥,采用陽離子PAM時,干污泥投藥量一般為1~1Okg/t,具體可由試驗確定,或在運行中反復調整。 3.濾布老化或選型不當以下是帶式壓濾機的結構特點。我們一起來了解一下: 1、1重力脫水段為傾斜式,污泥液面距濾布高達300mm,使污泥在重力脫水段靜水頭h增加,提高了重力脫水能力。2、重力脫水段長,1與2重力脫水段總長5m多,使污泥在壓榨前充分脫水失去流動性。同時,重力脫水段還設置反轉等特殊機構,經“楔”形、“S”形壓榨等作用使污泥濾餅獲得低含水量。3、1脫水輥采用“T”型泄水槽,使壓榨后的大量水迅速排出,從而提高了脫水效果。4、濾帶跑偏等設有自動控制裝置,濾帶張力和濾帶移動速度可自由調整,操作管理方便。5、噪音低、無振動。6、化學藥物用量少。