
為什么COD總是莫名超標?
當我們發(fā)現(xiàn)出水COD在線監(jiān)測數(shù)據(jù)升高時,*先應當考慮的就是COD在線監(jiān)測儀表的準確性。并請化驗人員及時采樣手工化驗。如果手工檢測未超標,就要聯(lián)系在線儀表運維單位進行設備維護,看看是否由以下原因引起:1、設備故障(如排液閥故障導致廢液排放不等)導致檢測數(shù)據(jù)失真;
2、曲線漂移,需要重新標定;
3、試劑失效等。查明原因后,
1、對相關故障問題進行處理清除,盡快恢復水質(zhì)監(jiān)測;
2、對儀表維護進行相關記錄;
如果手工化驗檢測結果超標,就需要運行管理人員根據(jù)實際的工藝運行情況進行分析。看看造成出水COD超標到底是因為系統(tǒng)內(nèi)部還是進水超標的原因造成,及時采取對應的工藝調(diào)整,如降低水量、調(diào)整回流比等。同時,結合來水水質(zhì),污水處理系統(tǒng)各工藝段的現(xiàn)狀,尤其是生化反應池運行狀態(tài)(微生物鏡檢)來判斷受影響程度,預估水質(zhì)恢復時間。在此期間,我們還應及時關閉出水閥門,將不合格廢水排入事故應急池,并將系統(tǒng)實際運行狀態(tài)匯報公司相關負責人,由負責人宣布啟動應急預案。通常在我們化驗檢測分析的過程中,首先要進行的是氯離子的初判。為了測試結果的準確性,我們應當先測定氯離子濃度,如初判氯離子結果確實高的情況下增加硫酸汞投加量來充分掩蔽氯離子,再來檢測COD含量。污水廠管網(wǎng)巡查的相關人員可以結合企業(yè)環(huán)評等資料來縮小巡查范圍,發(fā)現(xiàn)來源后取樣留證應當匯報當?shù)刂鞴懿块T,臨時關閉其廢水排放閥門。*后,如果檢測結果顯示氯離子濃度不高,則需考慮進水水質(zhì)、生化系統(tǒng)是否異常。進水水質(zhì)主要包括進水pH、水溫過低、有機物濃度、懸浮物、存在難降解或抑制類成分等因素。
進水pH過高或過低都會對生化系統(tǒng)造成影響,導致生化系統(tǒng)無法正常運行甚至系統(tǒng)崩潰,微生物和反硝化菌等沒有合適的生存環(huán)境。而這必然會造成系統(tǒng)處理水質(zhì)能力下降,處理水質(zhì)惡化,出水各項指標升高。因此,污水處理廠進水pH過高或者過低時,要及時采取如下措施:- 在預處理或一級處理階段對廢水進行中和,污水管網(wǎng)沿線檢測pH,異常管線段同時進行中和。
- 預處理和一級處理階段對廢水進行不斷的內(nèi)循環(huán),防止中和不,中和調(diào)節(jié)完成后再緩慢恢復進水。
- 若判斷pH異常的廢水即將影響生化系統(tǒng),可以加大回流量,相當于用沉淀池的廢水來稀釋pH,降低其對生化階段的影響。
過低的水溫會使得各種微生物的活性大大降低,以氨氮為首的污染物指標的出現(xiàn)濃度上升的趨勢,緊跟著的就是總氮、COD等。因此,為*大限度降低水溫影響,保證出水水質(zhì)達標,可采取如下措施:- 在每年的11月中旬前后開始,可有計劃地逐步減少排泥量來緩慢提高污泥濃度,通過提高活性污泥的菌群數(shù)量,保證生化處理階段的處理效果。
- 水溫過低時也可適當降低生化系統(tǒng)進水量,減小回流比,增加廢水在生化階段的停留時間。
進水水質(zhì)發(fā)生變化,有機物濃度過高,進而對活性污泥產(chǎn)生較大影響。- 遇到高負荷時,會發(fā)現(xiàn)生化池白色泡沫增多,出水在線COD檢測儀表數(shù)值升高;
- 在做污泥沉降比時,會發(fā)現(xiàn)污泥沉降性能降低,上清液渾濁;
- 有機物的去除效果降低,好氧區(qū)溶解氧下降,化驗人員觀察生物鏡檢時會發(fā)現(xiàn)原生動物增多。
此時,應及時大幅度降低生化系統(tǒng)進水量,有條件的可停止進水,降低回流比,提高曝氣量,通過悶曝來讓系統(tǒng)恢復。發(fā)現(xiàn)出水COD升高,有些同行會做悶曝試驗:取生化池混合液50L左右,首先取少量混合液沉淀,取上清液過濾測試未進行曝氣試驗的COD 濃度,然后通過化驗室小型曝氣機一直悶曝,模擬增加生化系統(tǒng)停留時間,每間隔4小時取少量混合液沉淀測試COD濃度。受到有機負荷影響時,在24-48小時內(nèi),上清液的COD去除率較低,在48小時后,上清液COD去除率能夠達到50%并繼續(xù)平穩(wěn)降低。 而如果72小時COD去除率仍無變化,則要懷疑是否系統(tǒng)進入了難降解或濃度較高的抑制類物質(zhì)。存在難以生物降解物質(zhì)的大多情況下我們會發(fā)現(xiàn)BOD占比較低,甚至B/C小于0.20;另外部分難降解有機物對活性污泥有一定的抑制作用,對活性污泥的泥水分離也產(chǎn)生了影響,表現(xiàn)為上清液渾濁。受到此類廢水影響時,需加強對厭氧生化處理工序的運行管理。另外,我們還可以通過投加活性炭來吸附此類有機物。生化系統(tǒng)來水懸浮物偏高,當進水懸浮物過高時,我們在一級處理階段可通過投加絮凝藥劑來增加沉降效果,及時排除沉淀污泥可很快解決。值得一提的是,這個問題不一定是外部因素引起的,也有可能是一級處理工段沉淀的污泥過多未及時進行污泥處理,泥層過高后隨廢水一道進入生化系統(tǒng)引起的。 廢水處理工藝控制影響因素主要包括溶解氧、回流比、污泥濃度等。AAO工藝一般厭氧段控制0.2mg/L以下,缺氧段0.5mg/L以下(控制好內(nèi)回流比),好氧段控制在2-3mg/L,好氧段溶解氧是運行操作人員根據(jù)在線溶氧儀或手動式溶氧檢測儀反饋數(shù)值的升高或降低來及時調(diào)整風機運行頻率或者氧氣使用量。在平時的工作中,我們偶爾會出現(xiàn)進水水量增大或者進水COD濃度增大,操作人員忙于現(xiàn)場事務沒有及時發(fā)現(xiàn)或者長時間未做調(diào)整,導致好氧區(qū)溶解氧過低,甚至低于0.5mg/L,*終出水氨氮、COD 等指標超標。這就要求我們操作人員有一定的責任心和業(yè)務技能,盡可能地杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生;一旦出現(xiàn)此情況,要及時增加風機頻率或者氧氣量,并適當降低進水量,若此現(xiàn)象維持時間較長,則需對二沉池或后續(xù)工段進行取樣分析,水質(zhì)超標則需停止進水并將廢水回流處理。污泥的回流,保證了生化系統(tǒng)的污泥濃度,也就保證了微生物菌群的平衡,水質(zhì)異常時,通過回流比的控制,來盡量增加廢水在系統(tǒng)內(nèi)停留時間,利用微生物將廢水降解得更加充分。一般情況下,污泥回流比一般控制40%~70%,回流比降低,增加了污泥在二沉池底部的停留時間,且回流污泥濃度更高,污泥活性也變得更大,增加了降解和吸附有機物的能力;硝化液內(nèi)回流控制200%為宜,保證缺氧區(qū)溶解氧低于0.5mg/L;這樣保證了厭氧區(qū)釋放磷、缺氧區(qū)反硝化脫氮的功能進行,聚磷菌釋磷階段和反硝化菌反硝化階段也消耗了相當一部分低分子有機物。 合適的污泥濃度,是污水處理系統(tǒng)穩(wěn)定達標的保證。根據(jù)進水濃度和季節(jié)變化,一般認為MLSS控制區(qū)間在3000-5000mg/L之間,足以應對處理日常的市政污水。工業(yè)廢水則需根據(jù)污水的水質(zhì)情況來確定合適的污泥濃度,一般不超過10000mg/L,因為污泥濃度越高,相應的能耗比就越大。日常運行期間,污水處理運行人員注重的更多的是MLVSS數(shù)值。因為MLVSS更能直觀地反映活性污泥的數(shù)量,其結果已經(jīng)排除了活性污泥中無機物的影響,它一般對MLSS占比在0.6-0.7左右。若像上文所提因懸浮顆粒造成的污泥濃度升高的假象,MLVSS占比會在50%以下,活性較差,操作人員根據(jù)污泥濃度過高的數(shù)據(jù)再進行大量的排泥,則造成系統(tǒng)不堪重負,導致水質(zhì)超標的水質(zhì)事故發(fā)生。因此,日常我們運行管理人員要及時了解MLVSS數(shù)值,并熟悉與MLSS對比值,一般會有個比較穩(wěn)定的比值,出現(xiàn)較大波動,特別是降低到0.5以下時要引起足夠的重視,因為污泥中無機成分太高,需要分析出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因。