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聚丙烯稱重配料系統(tǒng)方案 | 2020-08-18 |
聚合反應(yīng)釜必須保證壓力在允許的范圍,否則,如果壓力過高將發(fā)生爆聚爆炸事故。反應(yīng)釜壓又受溫度波動的影響,維持反應(yīng)釜壓在某一恒定值,通過稱重及反應(yīng)釜溫度控制來實現(xiàn)配料,必須選擇壓力-溫度串級調(diào)節(jié)配料。同時由于聚合反應(yīng)前期需要吸熱,而反應(yīng)過程中又放出大量熱,維持反應(yīng)釜壓必須要移走反應(yīng)熱,采取了控制與稱重相結(jié)合的配料方法。另外,原料丙烯投入量決定了催化劑、活化劑等的加入量,如果丙烯投入量無法準(zhǔn)確計量,將造成催化劑、活化劑、氫氣等的投入量不準(zhǔn),進(jìn)而造成反應(yīng)質(zhì)量變壞,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn),消耗增高,出現(xiàn)生產(chǎn)事故,因此需要對丙烯投料進(jìn)行了計量配料。 丙烯由丙烯泵經(jīng)過計量后打入聚合反應(yīng)釜,然后分別加入催化劑、活化劑、氫氣等,投料完成后,向聚合反應(yīng)釜夾套內(nèi)通入熱水進(jìn)行升溫,當(dāng)反應(yīng)釜溫達(dá)到70℃,反應(yīng)釜壓達(dá)到3.5MPa時,反應(yīng)釜內(nèi)聚合反應(yīng)放出熱量,使反應(yīng)釜壓繼續(xù)升高。為了維持反應(yīng)釜壓恒定,開始向聚合反應(yīng)釜夾套甚至反應(yīng)釜內(nèi)水盤管內(nèi)通入冷水,移走反應(yīng)熱,穩(wěn)定反應(yīng)釜壓,直至反應(yīng)結(jié)束。 操作人員通過稱重配料系統(tǒng)按鈕發(fā)出投料控制信號后,可編程控制器確認(rèn)丙烯投向哪一個聚合反應(yīng)釜并發(fā)出信號打開該反應(yīng)釜入料閥以及氣動三通球閥,丙烯經(jīng)氣動三通球閥到質(zhì)量流量計準(zhǔn)確檢測后投入聚合反應(yīng)釜,質(zhì)量流量計同時發(fā)出流量脈沖信號給可編程稱重控制器進(jìn)行投料量計算,達(dá)到設(shè)定的丙烯量后發(fā)出稱重配料信號使氣動三通球閥動作,切斷投料,并等待下一反應(yīng)釜投料。 在聚合反應(yīng)升溫-恒溫配料系統(tǒng)過程中,選用反應(yīng)釜壓力作為主要稱重配料參數(shù),通常反應(yīng)釜溫或夾套出水溫度作為副調(diào)節(jié)參數(shù)。聚合反應(yīng)的升溫及恒溫過程是一個化學(xué)反應(yīng)的吸熱和放熱過程,需要熱水和冷水的交替切換,以便在反應(yīng)初始階段通入熱水加熱使聚合反應(yīng)進(jìn)行,當(dāng)溫度升至70℃左右,壓力達(dá)到3.5MPa左右時,聚合反應(yīng)大量開始,放出大量的反應(yīng)熱,配料系統(tǒng)自動通入冷水帶走反應(yīng)熱,防止超溫超壓。對聚合反應(yīng)釜的升溫及恒溫稱重配料做了如下改進(jìn): A、采取自動調(diào)節(jié)反應(yīng)釜溫度-反應(yīng)釜壓串級夾套冷水閥、反應(yīng)釜內(nèi)盤管冷水閥,自動控制熱水閥的方式,調(diào)整反應(yīng)釜內(nèi)部反應(yīng)熱不容易帶走的弊病。 B、12臺聚合反應(yīng)釜共用一個熱水箱、一個冷水箱。為了保證夾套通入的冷、熱水各有所歸,不互相干擾,設(shè)計了夾套出水冷、熱水快速切斷閥與夾套入水冷、熱水調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖。當(dāng)夾套通入熱水時,熱水調(diào)節(jié)閥動作并聯(lián)鎖熱水快速切斷閥動作,熱水回?zé)崴?;?dāng)夾套通入冷水時,冷水調(diào)節(jié)閥動作并聯(lián)鎖冷水快速切斷閥動作,保證冷水回冷水箱,在配料室設(shè)置快速切斷閥閥位指示燈,監(jiān)視出水閥動作位置。 配料系統(tǒng)設(shè)置時間后再開啟相應(yīng)的出水快速切斷閥,以保證管存的冷熱水仍能夠返回原處,避免熱量損失。 對聚合反應(yīng)釜的自動稱重配料,投料準(zhǔn)確性,反應(yīng)釜溫度、反應(yīng)釜壓力的調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)指標(biāo),滿足了工藝生產(chǎn)的要求,極大地減輕了工人的勞動強度,降低了生產(chǎn)消耗,真正做到了自動化方便生產(chǎn)、方便操作的目的。 |